新巨龙“全员降本”实现选煤增效
文章来源: 发布时间:2016-11-9 浏览次数:836

今年以来,新矿集团新巨龙公司在选煤专业大力开展“全员降本”活动,鼓励职工“自己动手,丰衣足食”,减少外委项目维修,大力推进设备国产化替代、进口装备自主维修、高效检修模式等工作,充分发挥了洗选加工在该公司改革改制和增盈创效中的作用。本文由上海法鸣流体设备有限公司转载发布。上海法鸣流体专业代理意大利CIMM进口膨胀罐进口稳压罐进口压力罐进口气压罐定压补水装置等在中国的销售,欢迎访问官网查询具体产品信息。

该公司落实轻资产运营工作机制,合理压缩维简设备购置资金,提高进口设备的国产化替代率,降低设备购置资金,2016年提报维简设备将5台脱水脱介筛原装进口改成国产化,节约购置资金150万元。创新设备包机管理模式,实施“岗位人员巡视检查、专业人员包机维护、管理人员走动式管理”为主的设备管理新思路,将设备保养效果与责任人员绩效考核相挂钩,提高了设备维护质量。

大力开展内部修旧利废挖潜活动,对部分煤泥水管路底部磨漏部分实行180°反转回收、分解复用,减少费用投入。将更换下来的弯头、三通等作为补丁利用,减少管道投入12吨,累计节约成本投入约137万元。同时自制原煤仓下给煤机并进行更换,使用效果良好,节约购置资金10余万元。加强设备大修管理,通过设备大修招标节约资金,优化大修项目内容,修复各类水泵10余台,回收复用价值约50万元,回收复用筛板1600余块,价值约80万元。

开展优化改造,该公司完成原煤系统手选破碎机改造、斗提机提速改造等工作,确保了入洗原煤粒度质量要求。重介系统完成再选混料泵入料方式系统优化改造,稳定了重介精煤质量。同时,该公司完成重介脱泥系统优化改造,浮选尾矿管路优化改造、全厂照明系统优化改造等工作,通过系统优化改造,提升了设备生产效率。(秦军义李娜)